目前,非電行業(yè)工業(yè)爐窯NOx排放比例不斷攀升,已經(jīng)成為重要的大氣污染源。十四五期間,“超低排放”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等規(guī)劃措施相繼實(shí)行,對(duì)于工業(yè)煙氣污染排放有了更嚴(yán)格要求。針對(duì)鋼鐵、水泥、玻璃建材等非電力行業(yè)煙氣溫度低的特性,傳統(tǒng)的SCR脫硝技術(shù)因催化劑工作溫度高、無(wú)適宜熱源、加熱運(yùn)行成本高等弊端不宜直接采用,必須對(duì)催化劑進(jìn)行針對(duì)性改良,以提高其在低溫?zé)煔饷撓躅I(lǐng)域的適用性。
在“3060“碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)下,節(jié)能就是降碳,超低排放與碳中和并不矛盾。鋼鐵行業(yè)面臨低碳轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn),再加上超低排放標(biāo)準(zhǔn)不斷的提高,雙重壓力下,非電行業(yè)煙氣治理方向出路在哪里?低溫及超低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)應(yīng)該是比較理想的出路。
國(guó)家工業(yè)和信息化部公布了2021年度重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單,寶鋼湛江鋼鐵有限公司成功榮登第一名,并已連續(xù)兩年榮獲鋼鐵行業(yè)燒結(jié)工序能效“領(lǐng)跑者”稱號(hào)。此外,寶鋼湛江鋼鐵有限公司球團(tuán)燒結(jié)機(jī)組在“全國(guó)重點(diǎn)大型耗能鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能降耗對(duì)標(biāo)競(jìng)賽”中,連續(xù)三年蟬聯(lián)“冠軍爐”稱號(hào),用硬核實(shí)力標(biāo)榜了在鋼鐵行業(yè)燒結(jié)能效領(lǐng)域“領(lǐng)跑者”地位。提升能源利用效率是國(guó)家“雙碳”工作的五大主要目標(biāo)之一。寶鋼湛江鋼鐵將“極致能效”作為助推中國(guó)寶武實(shí)現(xiàn)“碳中和”的技術(shù)突破方向之一,以追求“極致工序能耗”為目標(biāo),持續(xù)完善能源管理體系,同時(shí)聚焦技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,不斷提高燒結(jié)球團(tuán)生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能水平。能達(dá)到這一效果,其中煙氣低溫脫硝起了重要的作用,低溫脫硝的關(guān)鍵技術(shù)就采用了上海瀚昱環(huán)保材料有限公司的低溫脫硝工藝及低溫與超低溫催化劑。
當(dāng)前,工業(yè)中應(yīng)用較多的是以TiO2為載體的釩鎢系列的中高溫催化劑(反應(yīng)溫度為280℃~420℃),鋼鐵、化工、焦化、垃圾焚燒、生物質(zhì)發(fā)電、水泥、建陶等非電行業(yè)的煙氣溫度普遍都在280℃以下,有些甚至只有100℃左右,無(wú)法滿足中高溫SCR催化劑的使用要求,需要把溫度提升到280℃以上才能達(dá)到脫硝處理?xiàng)l件,實(shí)現(xiàn)預(yù)期處理效果,這一升溫過(guò)程需要消耗大量燃料,同時(shí)排放出大量的二氧化碳。
脫硝運(yùn)行溫度選擇在150℃左右運(yùn)行所帶來(lái)最顯而易見(jiàn)的好處就是節(jié)能,主要體現(xiàn)在以下兩點(diǎn):(1)節(jié)省煤氣,降低碳排放,(2)節(jié)省電耗。其原因主要為:①在GGH換熱器按中高溫設(shè)計(jì)選型時(shí),當(dāng)其處于中高溫(280℃或300℃左右)運(yùn)行時(shí),GGH的換熱溫差約在40~60℃,而當(dāng)GGH處于低溫(150℃)運(yùn)行情況下,其換熱溫差可降至5~10℃以內(nèi),這是因?yàn)樯郎胤仍叫?,GGH耗熱量越小,煙氣帶走的熱量也越少,從而因補(bǔ)熱而消耗的煤氣也小得多;②在相同外部環(huán)境溫度條件下,運(yùn)行溫度越高,系統(tǒng)的散熱量越大;為滿足系統(tǒng)運(yùn)行溫度要求,散失的熱量必然需要熱源進(jìn)行補(bǔ)充,低溫運(yùn)行較中高溫運(yùn)行的散熱量小,因此更加節(jié)能;③無(wú)論是中高溫(280℃或300℃左右)運(yùn)行還是低溫(150℃左右)運(yùn)行,其工藝在GGH低溫側(cè)換熱后均須采用熱風(fēng)爐補(bǔ)熱,從而達(dá)到設(shè)計(jì)要求的脫硝運(yùn)行溫度;而根據(jù)熱力學(xué)中的“焓值”相關(guān)定律,即相同的煙氣成分、在不同溫度條件下,每升溫1℃所需要的熱量是不同的,溫度越高,升溫所需要的熱量越多;④GGH并非理想系統(tǒng),其換熱組元的熱交換效果、表面積灰情況、漏風(fēng)率等都會(huì)影響GGH的換熱效率,溫升越高,影響越大。因此,低溫運(yùn)行情況下,升溫消耗的熱量更少,更節(jié)省煤氣。另外,煙氣溫度越低,工況煙氣量越小,系統(tǒng)阻力也越小,風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率隨之降低,從而減少電耗。因此,低溫脫硝工藝的節(jié)能效果非常明顯。
下面以寶鋼湛江鋼鐵有限公司煉鐵廠球團(tuán)煙氣低溫脫硝為例進(jìn)行分析:
寶鋼湛江鋼鐵有限公司煉鐵廠擁有一臺(tái)年產(chǎn)能500萬(wàn)噸的球團(tuán)焙燒設(shè)備,回轉(zhuǎn)窯直徑為φ6.96m,長(zhǎng)度為52m,排放煙氣量為141萬(wàn)Nm3/h,該窯尾煙氣脫硫后原始煙溫約為130~145℃。通過(guò)詳細(xì)技術(shù)論證,從節(jié)能降碳及降低運(yùn)行成本角度考慮,采用先進(jìn)的150℃超低溫SCR脫硝工藝,煙氣補(bǔ)熱措施采用燃?xì)鉄犸L(fēng)爐+GGH換熱器,補(bǔ)熱燃料為以高爐煤氣為主的混合煤氣。150℃超低溫SCR催化劑由上海瀚昱環(huán)保材料有限公司研發(fā)制造,催化劑型式為蜂窩式,三層布置。該脫硝裝置于2020年12月開(kāi)始投運(yùn),至今已運(yùn)行一年多時(shí)間,運(yùn)行平穩(wěn),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示催化劑各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)要求,長(zhǎng)期使用溫度為145~160℃,NOx排放濃度<50 mg/Nm3,氨逃逸率≤3 ppm,滿足環(huán)保部門規(guī)定的超低排放要求。采用該脫硝工藝大幅度節(jié)省了煤氣耗量,運(yùn)行費(fèi)用較低,且由于氨逃逸率低、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率低,下游設(shè)備的腐蝕、堵塞風(fēng)險(xiǎn)很低。
運(yùn)行期間脫硝反應(yīng)溫度絕大部分時(shí)候控制在145~160℃,偶爾波動(dòng)到160~180℃,DCS畫(huà)面顯示:脫硝在煙溫為155℃左右時(shí)煤氣耗量約為1100~1300 m3/h(圖1),煙溫為180℃~190℃左右時(shí)煤氣耗量約為2000~2500 m3/h(圖2、圖3)。
圖1煙溫自133.5℃升至155℃時(shí)煤氣耗量為1176 m3/h
圖2 煙溫自134.7℃升至180.9℃時(shí)煤氣耗量為1971m3/h
圖3 煙溫自136.7℃升至191.5℃時(shí)煤氣耗量為2346m3/h
對(duì)球團(tuán)焙燒設(shè)備煙氣的SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)及煤氣耗量進(jìn)行匯總計(jì)算,可以得出不同脫硝溫度條件下每年煤氣耗量及碳排量數(shù)據(jù),如表1所示。
表1 不同脫硝溫度下年煤氣耗量及碳排放量折算表
由表1可知,(1)煙溫155℃脫硝時(shí)所需混合煤氣費(fèi)用約463萬(wàn)元/年,碳排放指標(biāo)購(gòu)買費(fèi)用約40萬(wàn)元/年,合計(jì)費(fèi)用503萬(wàn)元;(2)煙溫180.9℃脫硝時(shí)所需混合煤氣費(fèi)用約834萬(wàn)元/年,碳排放指標(biāo)購(gòu)買費(fèi)用約72萬(wàn)元/年,合計(jì)906萬(wàn)元;(3)煙溫191.5℃脫硝時(shí)所需混合煤氣費(fèi)用約1111萬(wàn)元/年,碳排放指標(biāo)購(gòu)買費(fèi)用約96萬(wàn)元/年,合計(jì)1207萬(wàn)元;(4)煙溫280℃脫硝時(shí)所需混合煤氣費(fèi)用約2546萬(wàn)元/年,碳排放指標(biāo)購(gòu)買費(fèi)用約224萬(wàn)元/年,合計(jì)2770萬(wàn)元??梢?jiàn),不同煙溫脫硝的能耗與碳排放量相差非常大,采用150℃左右脫硝的運(yùn)行費(fèi)用明顯較低,優(yōu)勢(shì)明顯。
鑒于球團(tuán)的低溫脫硝成功經(jīng)驗(yàn),寶鋼湛江鋼鐵公司三燒結(jié)機(jī)(550 m2)煙氣脫硝也采用了類似的節(jié)能型低溫SCR脫硝工藝,在活性炭脫硫后,安裝了低溫SCR脫硝設(shè)備,低溫催化劑也由上海瀚昱公司提供。脫硝反應(yīng)器入口煙氣量為183萬(wàn)Nm3/h,入口NOx濃度≤400mg/Nm3,脫硝溫度為是150~180℃。催化劑型式為蜂窩式,初裝2層催化劑。該三燒結(jié)機(jī)及脫硝裝置于2021年5月投運(yùn),至今已運(yùn)行近一年時(shí)間,反應(yīng)器出口NOx濃度≤44mg/Nm3(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)),氨逃逸率≤3ppm,滿足環(huán)保部門規(guī)定的超低排放限值。
與國(guó)內(nèi)部分鋼鐵廠球團(tuán)或燒結(jié)設(shè)備普通采用的280℃中高溫SCR脫硝工藝相比,寶鋼湛江鋼鐵公司的球團(tuán)和燒結(jié)設(shè)備采用的150℃超低溫SCR脫硝工藝帶來(lái)的收益較明顯,較大幅節(jié)約補(bǔ)熱煤氣的用量,降低了脫硝的運(yùn)行費(fèi)用,也明顯減少了碳排放,帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,為國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出了積極貢獻(xiàn),為鋼鐵行業(yè)的節(jié)能、降碳起到了引領(lǐng)示范作用,也獲得了全國(guó)鋼鐵行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”第一名的稱號(hào)。
150℃低溫脫硝遠(yuǎn)不是終點(diǎn),上海瀚昱環(huán)保材料有限公司從未停下研發(fā)的腳步,成功研發(fā)出120℃超低溫脫硝催化劑,已在山西桃園東義水泥有限公司4000 t/年水泥生產(chǎn)線完成了120℃超低溫脫硝中試應(yīng)用,并且通過(guò)了由山西省大氣所、環(huán)科院、太原理工大學(xué)、山西建材協(xié)會(huì)等單位組織的項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收,給水泥行業(yè)煙氣治理、碳減排找到一條光明的道路,也為鋼鐵、石灰窯、陶瓷窯等非電行業(yè)的超低溫脫硝并徹底省去“補(bǔ)熱能耗”與實(shí)現(xiàn)“零碳排放”奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。